fieldid
เขตข้อมูล | ข้อมูล |
บทคัดย่อ |
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการลดเวลานำในกระบวนการตัด : กรณีศึกษา โรงงานผู้ผลิตป้ายเนมเพลท : สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและหาแนวทางเพื่อลดเวลานำ (Lean Time) ของกระบวนการผลิตแผนกตัดในกลุ่มการตัด 1 step ของโรงงานกรณีศึกษา (อุตสาหกรรมผลิตป้ายเนมเพลท) โดยใช้หลักการผลิตของลีน (Lean Manufacturing) ในการปรับปรุงมีเป้าหมายเพื่อขจัดความสูญเปล่าต่างๆ ทำให้การใช้ทรัพยากรทั้งวัถุดิบ คน และเครื่องจักรเกิดประโยชน์สูงสุด และคาดหวังว่าการปรับปรุงนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อม คือ โรงงานสามารถนำหลักการต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ มาเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้หลักการผลติของลีนในส่วนงานอื่นๆต่อไป
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงงานต้นแบบและงานวิจัยที่เกีี่ยวข้องเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงโดยนำข้อมูลยอดขายปี 2554 มาวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product-Quality Analysis) และนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่า กลุ่มการตัดงาน 1 Step คิดเป็นประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด เมือได้ข้อมูลแล้วจึงทำการปรับปรุงโดยจัดทำ Flow การไกลของผลิตภัณฑ์ จัดแผนผังการวางเครื่องจักรใหม่ (Layout Design) โดยอ้างอิงตามหลักการยุทธศาสตร์ (Ergonomics) และจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยประจำสัปดาห์ (Brain Storming) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) พบว่า การปรับปรุงสามารถลดเวลานำจาก 7.47 วันเหลือเพียง 4 วัน และผู้ทำการศึกษาได้เสนอแนะข้อปรับปรุงเพิ่มเติมไว้ในที่นี้ด้วย เช่น ควรเพิ่มเติมการประเมินทักษะความสามารถของพนักงานแต่ละคนเพื่อจัดสรรคนให้เหมาะกับงานมากที่สุด ควรฝึกให้พนักงานสามารถทำงานแทนกันได้ทุกตำแหน่งงาน (Multi Skills) รวมถึงควรจัดขยายผลการปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกส่วนงานในอนาคต
|
ผู้แต่ง |
|
ประเภทสิ่งพิมพ์ |
|
ปีที่พิมพ์ |
1 |
เลขหน้า |
68 |
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
เอกสารฉบับเต็ม |
Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250