fieldid
| เขตข้อมูล | ข้อมูล | 
บทคัดย่อ  | 
    
	การลดจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพในสายการผลิตโดยใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า:กรณีศึกษา บริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด : โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่ผลิตจากสายการผลิตฝาท้ายรถกระบะของ บริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด โดยการใช้หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้าภายหลังจากการศึกษากระบวนการพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานเกิดจากแม่พิมพ์ของกระบวนการการพับขอบ (Hemming) มีสิ่งสกปรกซึ่งทำให้มีชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานถูกผลิตขึ้นต่อเนื่องกันหลังจากพบชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานชิ้นแรกเสมอ โดยกระบวนการปัจจุบันไม่มีการแจ้งเตือนปัญหากลับไปที่กระบวนการการพับขอบทำให้เกิดชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนหลายชิ้นติดต่อกันโครงงานนี้ได้ทำการแก้ไขโดยการติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนที่กระบวนการการพับขอบโดยเมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน สัญญาณไฟแจ้งเตือนจะทำงานและทำให้พนักงานหยุดเครื่องพับขอบเพื่อทำความสะอาดแม่พิมพ์ในทันทีตามมาตรฐานของสายการผลิต หลังการปรับปรุง พนักงานสามารถส่งสัญญาณการเกิดปัญหาไปยังพนักงานที่กระบวนการพับขอบให้หยุดทำงานจากนั้นเข้าไปทำความสะอาดแม่พิมพ์ทำให้จำนวนชิ้นงานที่เกิดการบุบลดลงจาก 10 ชิ้นในการเกิดปัญหาหนึ่งครั้งเหลือ5 ชิ้นในการเกิดปัญหาหนึ่งครั้ง     
     | 
  
ผู้แต่ง  | 
    |
ประเภทสิ่งพิมพ์  | 
	|
ปีที่พิมพ์  | 
	1  | 
เลขหน้า  | 
	62  | 
หัวเรื่อง  | 
	|
เอกสารฉบับเต็ม  | 
	




Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250
