fieldid
| เขตข้อมูล | ข้อมูล |
บทคัดย่อ |
การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร กรณีศึกษา กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด ท่อน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ : การศึกษานี้ เป็นกรณีศึกษากระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด
ท่อน้ำระบายความร้อนในรถยนต์ เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากใน
กระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรด้วยเทคนิค Single Minute Exchange
of Die (SMED) โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร
ลงมากกว่า 50 % โดยใช้เทคนิค SMED ร่วมกับแผนผังก้างปลาแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุ และแผนภูมิกระบวนการไหล
ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นใช้หลักการ Elimination,
Combination, Rearrangement, and Simplification (ECRS) ในการ
แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน หลังจากศึกษากระบวนการ
ปัจจุบัน พบว่า กระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรของเครื่องขึ้นรูปแบบอัด
รีดใช้เวลาในการปรับตั้ง 152.3 นาที และมีขั้นตอนการปรับตั้งภายใน
และการปรับตั้งภายนอกปะปนกันอยู่ เมื่อดำเนินการตามหลักการ
SMED ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 แยกแยะระหว่างการปรับตั้งเครื่องจักร
ภายในและการปรับตั้งเครื่องจักรภายนอก การศึกษาในขั้นตอนนี้ทำ
ให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า ขั้นตอนไหนเป็นการปรับตั้งภายในแยกออกจาก
การปรับตั้งภายนอก ขั้นที่ 2 การแปลงการปรับตั้งเครื่องจักรภายในให้
เป็นการปรับตั้งเครื่องจักรภายนอก สามารถแปลงการปรับตั้งภายใน
ให้เป็นการปรับตั้งภายนอกได้ 6 ขั้นตอน จากทั้งหมด 31 ขั้นตอน
และขั้นที่ 3 ปรับปรุงการปรับตั้งอย่างต่อเนื่อง หลังจากการพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน ตามหลักการ SMED ทั้ง 3 ขั้นตอนทำ
ให้สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนที่จากเดิม 469 เมตร เหลือ 0
เมตร และสามารถลดเวลาในการปรับตั้งลงจาก 152.3 นาที เหลือ 63.2
นาที คิดเป็น 58.5 % ทำให้จำนวนขั้นตอนลดลงเหลือ 25 ขั้นตอน จาก
31 ขั้นตอน
|
ผู้แต่ง |
|
ประเภทสิ่งพิมพ์ |
|
ปีที่พิมพ์ |
1 |
เลขหน้า |
5 |
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
เอกสารฉบับเต็ม |




Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250
