fieldid
เขตข้อมูล | ข้อมูล |
บทคัดย่อ |
การลดเวลาในกระบวนการผลิตจิ๊ก : กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการผลิตจิ๊กหลังจากที่ทำการผลิตเสร็จแล้วจะทำการส่งต่อไปยังไลน์การผลิตโดยทุกขั้นตอนการผลิตจิ๊กจะมีการกำหนดแผนเวลาการทำงานเอาไว้ เราจึงนำเวลาตามแผนการทำงานที่เรากำหนดเอาไว้กับเวลาที่ใช้ในการทำงานจริงมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและได้นำหลักการ The Toyota Business Practices (TBP) เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยนาหลักการวิเคราะห์ปัญหาแบบ 4 M (Man Machine Method Material) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และทำ Plan Do Check Action เพื่อลดความสูญเปล่าจากการทำงานและลดเวลาการทำงานของพนักงานอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยตรวจหากระบวนการที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและหาแนวทางในการแก้ไข
ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ๊กในขั้นตอนการทำสีจิ๊ก โดยที่เราได้จัดทำอุปกรณ์ Kaizen Tool เข้ามาช่วยปิดจุดหมุนและจุดที่เป็น Stopper ทาให้เราสามารถลดขยะที่เลอะสารปนเปื้อนได้โดยที่เราสามารถลดปริมาณในการใช้เทปกาวและพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มตัว Base และ Locator นอกจากนั้นยังทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วจึงส่งผลให้เราสามารถลดชั่วโมงในการทำงานของพนักงานลงได้แต่งานของเรานั้นยังคงมีคุณภาพดีเหมือนเดิมอีกด้วย
|
ผู้แต่ง |
|
ประเภทสิ่งพิมพ์ |
|
ปีที่พิมพ์ |
1 |
เลขหน้า |
47 |
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
เอกสารฉบับเต็ม |
Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250