fieldid
เขตข้อมูล | ข้อมูล |
บทคัดย่อ |
การลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร กรณีศึกษา กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว : การศึกษานี้ เป็นกรณีศึกษาโรงงานผลิตพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน มี
วัตถุประสงค์เพื่อนำหลักการและเทคนิค Single Minute Exchange of Die : SMED เพื่อลด
เวลาในการปรับตั้ง (Setup Time) ในกระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนให้ลดลงได้
มากกว่า 50% โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ แผนภูมิวิเคราะห์การทำงานระหว่าง
พนักงานกับเครื่องจักร (Man-Machine Chart) แผนผังสาเหตุและผล (Case and Effect Diagram or
Fishbone Diagram)
จากสภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน พบว่ากระบวนการ
ในการปรับตั้งเครื่องจักรใช้เวลา 151 นาทีและมีขั้นตอนเท่ากับ 24 ขั้นตอน จึงได้แยกงานภายใน
ออกจากงานภายนอกตามหลักการและเทคนิค SMED แยกการติดตั้งงานภายในมาเป็นการ
ติดตั้งภายนอก 6 ขั้นตอน นอกจากนั้นได้ประยุกต์หลักการ ECRS ในการกำจัดความสูญเปล่า
ในการรอคอย (Elimination) และการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น (Simplification) ทำให้
สามารถลดเวลาในการปรับตั้ง ได้เหลือ 34 นาที หรือร้อยละ 77.48 จากเวลาที่ใช้ในการปรับตั้ง
ก่อนการปรับปรุง โดยหลังจากทำการปรับปรุงแล้วส่งผลให้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น 185,328 ซอง
ต่อเดือน (5,559,840 บาทต่อเดือน) จากนั้นได้กำหนดมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ไว้สำหรับปฏิบัติงานการปรับตั้งเครื่องจักรของแผนกทำซองบรรจุภัณฑ์
|
ผู้แต่ง |
|
ประเภทสิ่งพิมพ์ |
|
เลขหน้า |
103 |
หัวเรื่อง |
|
หัวเรื่อง |
|
เอกสารฉบับเต็ม |
Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250