fieldid
เขตข้อมูล | ข้อมูล |
บทคัดย่อ |
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการKaizen กรณีศึกษา บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด : จากการศึกษากระบวนการผลิตใน Lineการผลิตที่3 ในขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานที่เครื่องจักร MP306 , MP307 , MP308 , MP309 , MP310 , MP311 โดยใช้ Time study sheet ในการจับเวลาการทำงานของพนักงานและนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ทฤษฎี PDCA ในการวางแผนขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดและใช้หลัก Kaizen มาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานให้มีการทำงานได้ต่อเนื่อง
จากการดำเนินงานพบว่าสามารถลดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานและสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนที่ของพนักงานได้โดยใช้เวลาการตรวจสอบชิ้นงานต่อ 1 ครั้งประมาณ 152 วินาทีจาก 312 วินาที และอัตราการตรวจพบชิ้นงาน NG เพิ่มขึ้นจากเดิมอัตราการตรวจเจอชิ้นงานอยู่ที่ 0.6%หลังจากทางบริษัทปรับปรุงอัตราการตรวจเจอชิ้นงานเพิ่มขึ้นมา 0.89% เป็น 1.49% หลังจากทำการปรังปรุงกระบวนการและนำชิ้นงานเข้ามาช่วยในการดำเนินงานพบว่าอัตราการตรวจเจอชิ้นงาน NG เพิ่มขึ้นมาอีก 1.39% เป็น 2.88% ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
|
ผู้แต่ง |
|
ประเภทสิ่งพิมพ์ |
|
ปีที่พิมพ์ |
1 |
เลขหน้า |
68 |
หัวเรื่อง |
|
เอกสารฉบับเต็ม |
Center of Academic Resource
Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2,
Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250